安全管理网

上台架作业危险认识不足,周围环境未确认踩空坠落

  
评论: 更新日期:2021年04月12日

事故时间:二○○五年二月五日九时三十分

事故类别:高处坠落

事故经济损失:74045.00元

事故经过:

2005年2月5日上午,攀枝花新钢钒股份有限公司轨梁厂万能加热车间加热区域1号上料台架上东西排列铺满19支规格为280×380mm2的连铸钢坯,台架台面尺寸为6380×8500mm2,台架高2950mm。按工艺设计要求,连铸坯的定尺长度由设备自动控制,由于设备正处于调试阶段,连铸坯的长度有误差,因此需采取对钢坯的实际长度进行测量,以此对加热炉区测长装置进行校定。由于钢坯原料跨还未建成,无法将钢坯放在地面上进行测量,考虑到当日上午不安排轧钢,1号上料台架不工作,万能加热车间临时组织人员在台架上进行钢坯长度测量,并将此任务交给了本车间加热区域技术负责人邓´。9时20分左右,邓´来到CP2(上料台架)操作室,安排当天白班的加热丁班钢坯工杨´´、柳´´(男,29岁)上台架抽查几支钢坯。杨´´、柳´´拿着10米长的钢卷尺一前一后随邓´从CP2出来,经过东侧检查平台走上1号上料台架。杨´´手拿卷尺盘站在台架的西侧,面向东,柳´´拿着卷尺的零端站在台架东侧,距杨´´7米左右,面朝西,邓´蹲在台架西侧边沿,距杨´´1米左右开始测量工作。杨´´和柳´´先测量了从北向南数的第八支钢,测量完后,杨´´用粉笔将测得的数据“7810”写在钢坯的表面上。9时30分,杨´´(男,26岁)拿着卷尺身体面向东西侧往后退,准备继续测量下一支钢,当其退到第十一根钢时(当时台架上的钢坯不是全部对齐排列的,第十一支钢坯的西端比旁边的钢坯向东缩进了200mm),脚踩空从3.03米高的1号上料台架坠落于耐火砖地面,头部着地,造成其头部颅骨挫裂伤、颅内血肿。经攀钢总医院抢救无效,于次日凌晨3时19分死亡。

事故发生后,车间及时向生产科、厂领导进行了汇报,轨梁厂向公司总调度室、安全环保部进行了报告。伤情恶化以后,公司安全环保部向市安全生产监督管理局、(集团)公司报告了事故情况。新钢钒公司领导及部(室)负责人以及厂领导先后赶到攀钢职工总医院看望受伤职工。公司要求职工总医院立即成立以院长成功为组长的“攀钢职工总医院轨梁厂杨天林抢救小组”对伤者进行组织抢救,经过两次较大的开颅手术,抢救无效,杨天林于2月6日凌晨3时19分死亡。(集团)公司、新钢钒公司领导及部(室)负责人部署事故处理工作。市安全生产监督管理局领导对事故现场进行了勘察。

事故原因:

(一)事故原因

1.直接原因

(1)杨´´上台架进行测量作业,对临时作业危险性认识不足,对临边高处危险作业采用后退移动作业方式不当,作业过程中未确认周围环境,是事故的主要原因。

(2)邓´作为下达此次临时任务并一同作业的加热区域技术负责人,没有带领杨´´、柳´´在作业前到作业现场开展伤害预知预警活动(以下简称KYT活动),没有对临时危险作业进行危险辩识、采取临时安全措施,违反了公司《安全环保组织管理标准》也是造成事故的主要原因。

(3)邓´、柳´´与杨´´三人临时作业,邓´离杨´´不足1米,柳´´离杨´´不足7米,作业过程中却都没有提醒在1号上料台架边沿危险作业的杨´´,互保监护缺位是造成事故的重要原因。

2.间接原因

(1)当班班长丁´´督促作业小组开展KYT活动不力,是造成事故的管理原因。

(2)万能加热车间对可能产生的危险因素没有系统研究对策,对职工安全意识教育不够,对KYT活动督查不力,采取安全措施不够,是造成本次事故的管理原因。

(3)厂里对现场隐患认识不足。轨梁厂在联合检查时,针对万能加热区域上料台架存在问题,在万能加热区域上料台架东西面增加了检查平台,在台架南面增加安全栏杆,却忽略了在1号、2号上料台架之间增加安全平台的问题,对现场隐患认识不足,是事故发生的又一原因。

事故责任分析:

(一)杨´´上台架测量作业,采用后退移动作业方式不当直接导致事故的发生,对本次事故负主要责任。

(二)邓´作为下达此次临时任务并一同作业的加热区域技术负责人,没有带领杨´´、柳´´在作业前开展KYT活动,进行危险辩识,同时,邓´离杨´´不足1米,没有提醒并制止杨´´在台架边沿危险作业的不安全行为,没有履行作业安全互保职责,对本次事故负重要责任。

(三)柳´´和邓峰、杨´´一同作业,没有开展KYT活动。柳´´离杨´´不足7米,作业过程中却没有提醒在1号上料台架边沿危险作业的杨´´,对本次事故负次要责任。

(四)当班班长丁´´,督促作业小组开展KYT活动不力,对本次事故负重要管理责任。

(五)万能加热车间对可能产生的危险因素没有系统研究对策,对职工安全教育不够,对班组开展伤害预知预警活动(KYT)不力,采取安全措施不够,负重要的教育与管理责任,。

预防措施:

事故发生后,轨梁厂于当天下午召开了全厂中层干部大会和事故分析会,厂长陈亚平、副厂长刘丰强主持会议。会议通报了事故情况,分析当前安全生产形势,提出了具体要求。会后生产科于次日上午召开了全厂安全员紧急会议,对各车间安全员工作提出具体要求。各车间及时将安全紧急会议精神向职工进行了传达。

(一)向各车间、科室通报杨´´死亡事故,对全厂职工进行案例教育,要求全厂职工吸取血的教训,举一反三,对照检查本岗位作业中的危险因素,规范职工的作业行为,避免类似事故再次发生。

(二)深入开展“KYT”活动,增强职工对临时作业危险因素的识别和预控能力。

(三)进一步落实班组“四件事”,夯实班组安全基础工作,充分发挥互保对子的监督与保护作用。

(四)三月底前完成全厂班组长、车间安全员KYT活动及应急救援培训。

(五)增加上料台架安全平台及其安全栏杆,消除事故隐患,为上台架作业创造安全条件。

(六)举一反三,继续查找全厂台架(尤其是100米冷床台架)存在的危险因素,制定整改方案并实施。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们