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违反操作规程 炉膛爆炸 一死一伤

  
评论: 更新日期:2015年11月12日

事故事件详细内容:
        2000年11月3日,吉林油田分公司某采油厂联合站锅炉由于然料油供油压力不足,早会时安全员安排维修班到锅炉岗安装一台备用供油泵。下午上班以后,维修班有关人员到锅炉岗,告诉锅炉班班长停泵。13时30分,供油泵关闭,司炉工停炉并关闭锅炉的 燃料油阀门,维修班开始安装备用泵。15时时装完供油泵,清理现场后,于15时03分启动供油泵,进行管线试压,发现焊接处有漏点, 再次停泵,3分钟后焊完漏点,15时06分第二次启泵,经调压,15 时07分供油压力正常。恢复正常供油后,15时10分,现场工人现场工人分别到脱水岗和水套锅炉岗通知司炉工点炉。司炉工接到通知后,给锅炉通风。15时25分,司炉工第一次点火没有点着。15时40分, 司炉工站在2号水套炉的炉口处点火,即刻炉膛爆炸,炉口封板和风室前板被崩掉,将司炉工击倒在地,送医院抢救无效死亡。在司炉工点火时,脱水班班长来到锅炉房询问燃料油的含水情况,炉瞠暴炸时,被爆炸冲击波冲倒,造成轻伤。
        事故事件形成原因分析:
        1.炉膛内的燃料油在炉膛高温作用下,产生了大量的可燃气体。根据调查结果分析,司炉工在给锅炉通风后,第一次点火没有点着,这时供油管线里面的凝油和油水混合液己喷入炉膛内。 司炉工从1 5时25分到15时40分,往外放掉6桶油水(约 50公斤),仍没有放净管线里的水。从事故现场勘察结果看,司炉工没有从油枪往炉膛外放水的过程,而是把许多油水混合液放入炉膛内。
        2.最后一次点火前通风时间不足。司炉工反复点火未能成功,大量油水进入炉膛内,由于炉膛过热,产生大量可燃气体, 当15时40分再次点火时,发生爆炸。
        吸取的教训:
        1.立即组织召开事故现场分析会,组织广大职工分析事故原因,汲取事故教训,防止同类事故再次发生。
        2.组织锅炉工学习操作规程,进行考试,不合格者给予待岗处理。
        3.组织安全检查,重点检查锅炉本体及安全附件。
        4.加大安装锅炉熄火报警保护装置的力度。
       

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