一、事故经过
为了保证高压除氧器在运行中安全阀可靠动作,根据安全阀定期试验的要求,1986
年11月27日上午,某厂汽机分场运行三班的班长、副班长带领三名值班员甲、乙、丙和
一名检修工丁,在2号高压除氧器17m平台处,进行安全阀定期试验。
首先进行第一组弹簧式安全阀动作试验,当压力为0.55MPa时,安全阀动作,符合
防止压力容器爆破事故
要求。在10时26分继续进行第二组重锤式安全阀定砣时,值班员甲和检修工丁用杆将第
一组弹簧式安全阀压住,这时,值班员丙说“我口渴,去喝点水”,便离开现场。此时,
班长正在监视除氧器上的压力表,并指挥值班员乙操作排氧门,当压力表指示到
0.56MPa时,副班长用手轻抬重锤安全阀已有排汽声,便说了一声:“好”!而就在这一
瞬间,听见一声闷响,2号高压除氧器水箱喷出大量的汽水,将13.5m的水泥平台击穿一
个大洞,部分热水喷射到距离破裂处3m远的北墙上,反射到17m平台上,将班长、值班
员甲、值班员乙三位同志烫伤。事后检查爆破位置是在北侧原挖补焊口处破裂。
事故发生后,参加试验的几位同志跑回除氧器操作间,之后马上被送到医院。经医院
检查,班长烫伤面积100%,抢救无效于11月28日死亡;值班员乙烫伤面积90%,抢救
无效于11月29日死亡。
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二、事故原因
文革期间,为了检修方便,在2号除氧器水箱筒身上开了一个的方孔。检修结束时,
用一块尺寸760mm×850mm的钢板贴补在筒体上堵住方孔,是导致此次事故的直接原
因。事故后调查发现,筒体内侧堵板焊缝存在大量未焊透和裂纹缺陷,在进行安全阀定期
试验时,由于水箱内部压力的升高,导致贴补焊缝未焊透和裂纹缺陷开裂扩展,最后发生
爆破事故。
三、事故教训
该事故暴露出文革期间生产管理混乱,在压力容器等设备上随意开孔和焊接问题。电
厂没有严格按照压力容器安全管理规定,对除氧器进行定期检验,未及时发现和消除随意
开孔带来的隐患。
四、防范措施
(1)要认真贯彻(81)电办字第11号文附件:“防止高压除氧器爆破事故的若干规
电力生产重大事故案例汇编
定”。对除氧器进行全面检查,重点是高压除氧器运行超压的防止措施,及加强对焊缝质
量的表面检查。对缺陷和隐患要及时予以消除。
(2)高压除氧器不得随意开孔挖补。如确需挖补或更换筒节的,必须保证受压元件的
原有强度和制造质量要求,并预先制订施工方案,经有关领导和锅炉监察工程师审查同
意;施工方案及工艺措施没有经过批准,不得任意修理或改造。焊接工作按现行技术规范
和制造技术条件进行,并切实保证焊接质量。
(3)高压除氧器受压部件和焊逢不得有裂纹。若存在裂纹或线状缺陷必须消除。
(4)高压除氧器的设计、制造和安装必须符合《压力容器安全监察规程》、《电站压力
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式除氧器安全技术规定》及有关的技术规范、标准、技术条件,并确保质量。高压除氧器
的设计、制造单位,应结合使用中所发生的问题研究改进设计、制造的具体措施或方案,
防止压力容器爆破事故
并报送当地监察部门备察。安装单位的锅炉监察工程师应对高压除氧器的安装质量实行
监督。