一、事故经过
2005年12月5日17时50分,某发电厂6号炉C磨压差有上升趋势,从正常的
3100Pa上升到3500Pa,并有堵磨迹象,运行人员将给煤机的给煤量调小,给煤机电流从
9.3A调小至8A,以排除堵磨,此时磨出口温度为73℃(磨热风门、冷风门在投自动状
态)。18时0分,C磨压差继续上升至5000Pa,运行人员再将给煤机的给煤量调小至
2.5A,磨出口温度升至80℃,此时冷风门已全开,运行人员把热风门退出自动并关至
55%,在磨抽空过程中磨出口温度最高升至90℃,18时10分,C制粉系统爆炸,检查爆
炸发生部位在细粉分离器入口水平段,细粉分离器有11个防爆门和排粉机入口有1个防
爆门破裂,其余防爆门均完好,检查还发现细粉分离器入口水平管段底部有几块防磨衬板
脱落,衬板附近有约5mm厚的积粉并发生燃烧,拨开积粉表面可看到白灰,用红外线点
温计测量其温度为420℃。
二、事故原因
当燃料挥发分V>20%时,属于反应能力强的煤,该电厂燃煤挥发分V不低于
25%,挥发分析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。当气粉混合物浓度只有
在0.32~4kg/m3范围内会发生爆炸,而浓度在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大。在
气粉混合物中氧含量大于15%时,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。
制粉系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。
在细粉分离器入口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下降,容易
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造成积粉。一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、
放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,当煤粉达到爆炸危险浓度
防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故
时便引发自燃煤粉爆炸。
6号炉C磨在处理堵磨过程中,由于堵磨(虽然不严重),磨的阻力较大,达
5000Pa,磨的通风量被迫减少,细粉分离器人口从圆管过渡为方形管道,流通面积增大,
风粉气流的流速下降,不管该处的防磨衬板是否脱落,煤粉会在该处沉积,沉积的煤粉在
常温下,如果环境很干燥,就会发生氧化反应,放出热量促使温度升高,氧化、放热、升
温会加剧,在通风量不大的情况下,放出的热量未能及时散发,自燃在继续,当磨被清通
得基本结束时,通风量增加,煤粉扬起,浓度增至危险范围,就会发生爆炸
三、事故教训
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》7.1.6明确要求:设计制粉系统时,
要尽量减少制粉系统的水平管段以避免积粉。防止制粉系统发生爆破事故是一个系统工
程,应从设计、运行及维护等多方面采取综合措施。
四、防范措施
(1)据了解,振动给煤机给煤量经常给煤不稳定,调节特性不稳定,制粉系统在运行
中不时发生给煤过量而堵磨,所以要处理好给煤机的调节特性,尽量不发生堵磨,必要时
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派人员到其他厂学习、交流振动给煤机的使用经验
(2)停磨时要有足够的抽粉时间,尽量抽空系统内的煤粉,防止积粉自燃。
(3)抽空煤粉时包括处理堵磨过程中,严格控制磨出口温度不超过70℃,甚至低一
些;当超过规定值时,应紧急停运该磨,进行检查处理。
(4)在细粉分离器人口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下
降,容易造成积粉。