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小绞车溜车导致设备车辆挂翻操作台砸伤人员事故

  
评论: 更新日期:2021年11月11日

2009年10月19日8:20,某矿运输队在17140风巷运输支架时,一台小绞车溜车,绞车司机张某急忙躲闪,绊倒无极绳绞车操作台被砸伤。

一、事故经过

2009年10月19日7:00,运输队队长柯某在矿调度室17140采面安装会上领取当天八点班运输任务后,回队下达给该队八点班跟班干部李某。李某在班前会上对工作进行了安排并强调了安全注意事项。7:30左右,运输队17140风巷安装运输组组长杨某带领本组张某、郭某、杜某、黄某等5人到达17140风巷外段作业现场,对各部绞车进行检查后,作了详细分工:郭某负责开风巷第三部55kW绞车,杜某在该处负责信号把钩;张某负责开无极绳绞车,无极绳绞车不开时兼负55kW绞车运输时的警戒;杨某、黄某二人负责无极绳绞车跟车。7:50第一台支架车下到无极绳绞车处,换钩后由无极绳绞车向里运至风巷第五部绞车钩头处后停车。8:20左右,郭某用风巷第二部11.4kW绞车将第二组支架车牵引到第三部55kW绞车前换钩下车,当车快下到底弯时,司机郭某开始拉闸、松离合减速,但绞车反而加速下行。快速运行的支架车在拐弯处冲出弯道,撞在无极绳绞车基础上,在惯性和重力作用下,固定支架的4条24mm的螺栓被同时切断,支架与平板车脱离,歪倒在无极绳绞车机头处巷帮上。无极绳绞车司机张某当时站在无极绳绞车操作台处,听到下车速度异常后,急忙从操作台后向外跑,被绞车操作台电缆绊倒后,刮倒无极绳绞车操作台,翻倒的操作台将张某砸伤,造成张某头部右边、背部、胸部、肋骨等多处受伤。

二、事故原因

1.绞车司机郭某操作绞车时制动闸、离合器配合不协调,使绞车负荷突然变化,造成电流波动过大,致使绞车开关保险管熔断,使绞车运行中突然失电、离合失灵,单靠制动闸司机难以控制车速,是造成跑车事故的直接原因。

2.绞车司机张某从操作台后向外跑,不小心被绞车操作台电缆绊倒后,刮倒无极绳绞车操作台,是造成绞车司机受伤的直接原因。

3.17140安装运输措施对运输过程中支架与平板车连接的要求、挂车时是否应将支架与平板车同时兜挂、平板车与支架连接固定的检查方法等无具体要求,机电科、安检科审批人员也没有发现措施存在的不足,未进行及时补充。17140安装运输措施只有机电科、安检科和机电副总三人审批,有违《平煤股份某矿安全技术措施审批制度》(平煤股份某〔2009]97号)关于一般的单项措施“施工单位编制安全技术措施→分管业务科室→相关业务科室→安检科一→分管业务副总→相关业务副总→安全副总”审批程序,致使措施编制不严谨、审批不到位、针对性不强,是造成此次事故的间接原因。

4.基层单位及矿安装指挥部跟班干部不到位。运输队八点班跟班干部李某,伤员抬到新副井下井口时李某还在上井口;矿安装指挥部八点班17140风巷外段跟班人员张某,伤员运到170一期轨道时,该人还在170一期二片处候车。因现场没有跟班干部把关、协调,致使现场运输人员产生了无干部在场、抢时间赶任务、早收工思想倾向,也是造成此次事故的间接原因。

三、防范措施

1.根据事故暴露问题,责成运输队于10月19日在该队当班采取停产学习、整顿措施,待剖析事故、查找原因、制订完善安全措施后再恢复正常生产,全体人员重新学习掌握安全措施。

2.责成运输队利用业余时间对斜巷绞车司机、信号把钩工进行安全技术培训,提高绞车司机、信号把钩工业务技术水平和遇到紧急情况的应变能力,做到按章操作。

3.强化斜巷绞车的检查维护制度落实。充分利用每天17:00一19:00的日检时间,对绞车钢丝绳、制动系统、闸间隙保护、松绳保护、过卷保护进行全面检查、试验,使之灵敏可靠。运输队分管干部每天对斜巷绞车、人车的使用情况、各项保护以及轨道接头质量状况检查一遍,发现异常立即安排人员处理。

4.强化现场安全管理。矿、队跟班干部必须与职工同上同下,跟班干部不到现场不准运输;加强巡回检查和检修,问题不处理不准运输;安装运输接班必须用扳手检查每车支架螺丝是否紧固;信号把钩工站位要正确,无极绳绞车处严禁站人;在斜巷下端的安全处设专人负责打信号,以保证及时联络。

5.加强自主保安教育,提高工人在工作中的安全重视程度,使他们在工作中做到人人安全有保证。

6.严格措施审批制度,加强技术人员培训,措施编制必须严谨实用,审批过程必须层层把关,确保措施能有效地指导施工。

四、启示

固定设施的检修易被忽视,安中查危才能危中求安。

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