安全管理网

增压机变频器快速停机

  
评论: 更新日期:2019年03月08日

一、事件经过
2006年6月15日,#1燃机负荷192MW,天然气压力3.7MPa。12时18分,压缩机变频器事故跳闸,同时断开变频器高压开关,天然气压力下降到3.1MPa报警。12时19分,当天然气压力下降到2.7MPa,#1燃机因天然气压力低跳闸。检修人员停电后对就地控制柜所有I/O卡件从PLC槽架上拆卸下来,使用压缩空气进行吹扫后重新安装。
二、原因分析
1.检查事故追忆,压缩机跳闸时,几乎同时发出3个报警信号,顺序为:“ZF 2080 Discrete Output Module Channel 1 Overload Fault”(过载报警)、“External Watchdog Fault”(看门狗故障)、“Fast Stop Latch”(快停压缩机),此3个信号从PLC中的逻辑输出均会导致压缩机跳闸(但不会断开变频器高压开关)。
2.和索拉公司技术人员共同对逻辑进行检查确认,索拉压缩机控制系统逻辑设计采用了“看门狗”保护:即当PLC内部逻辑检测到控制器运行异常时,会通过模块ZF 2080通道1的输出和继电器构成的外部回路,驱动压缩机跳闸,并断开变频器高压开关。但这种设计在模块ZF 2080通道1过载时,同样会通过外部继电器构成的驱动回路导致压缩机跳闸,同时断开变频器高压开关,并发出事故追忆中上述3个报警信号。
根据以上2条原因确定为模块ZF2080通道1过载,引起压缩机变频器事故跳闸,断开变频器高压开关。
本次事件暴露出以下两方面的问题:
1.通道过载或该通道损坏,都将造成停压缩机,最终导致停机组。此保护信号由一个卡件上的单一通道触发,设置不合理,应该冗余配置,实现多取二保护。
2.控制系统由索拉压缩机厂家提供,本厂技术人员对其掌握熟悉不够,需要加大培训力度。
三、防范措施
1.索拉公司技术人员对压缩机控制系统逻辑进行修改升级。
2.制定技术改造方案,在另一卡件上选取一个通道,增加冗余通道,实现二取二保护,避免由于卡件本身硬件故障导致通道过载。
3.利用设备停运期间,热控专业和电气专业共同进行压缩机变频器保护信号传动试验,确认保护信号接线无误。
4.利用设备停运期间,使用压缩空气对就地控制柜进行吹扫。
 

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们