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电动机故障原因及防治措施

作者:康具珍 史辉勇  来源:金川集团公司矿山工程分公司 
评论: 更新日期:2014年07月11日

摘要:根据对电机车牵引电动机故障的统计,分析了故障部位发生故障的原因,并提出了使用前检查、使用中正确操作、定期维护修理等防治故障的措施。
        关键词:牵引电动机;故障原因;防治措施
        直流电动机与交流电动机相比,具有良好的启动性能;在广范围内平滑而经济地调速的性能;在电磁制动方面,投入加设备少,容易实现。所以直流电动机广泛使用在煤矿井上、运输的架线式和蓄电池式电机车上。但是,它比交流电动机构复杂,运行中维修比较麻烦。只有对直流电机车的故障原正确地分析判断,才能采取相应的方法、措施,预防和处理故障
        本文拟采用电动机型号为ZQ-37.5型。在工作过程中进行故障分析。
        1故障部位及原因分析
        1.1换向器故障
        换向器故障比例最大,这说明直流电动机换向方面的故障突出。在牵引电动机使用中,解决换向器故障仍是一个不容忽视的问题。
        从直流电动机的工作特性可知,直流电动机在运行中,换向是一个较复杂的物理、化学等多方面问题的综合表现。所以换向器故障是直流电动机常见的一种故障。换向器常会出现灼伤痕迹,分为两种情况:一种是从换向器灼伤表面看不太严重,用纱布沾汽油可以擦除,不留明显痕迹;另外一种是灼伤较严重,用沾汽油的纱布擦拭后,留有灼伤痕迹。造成换向器灼伤的主要原因是:在换向时有火花产生,甚至产生环火所致。换向器产生火花的原因主要有机械原因和电磁原因两类。
        (1)换向器火花产生的机械原因:换向器表面不清洁,主要有污垢、电刷磨损粉末;换向器表面不光洁,主要有换向片突出、换向片间云母绝缘突出、换向器表面太粗糙;各换向极的气隙不均匀;转子平衡不好,出现电刷在换向器上跳动。
        (2)换向器火花产生的电磁原因:延迟换向,使后刷边的电流密度增大,当后刷边离开换向片的瞬间,换向元件中还储存一部分磁场能量要放出来,因而后刷边可能出现火花。超越换向,使前刷边的电流密度增大,而前刷边刚接触换向片,接触面积较小,可能因接触面上出现很高的电压降和很大的热量而在前刷边下出现火花。
        延迟换向还可能发生更严重的故障,即产生环火。在电动机牵引过程中,受电弓出现突然离开架线或突然接触架线,使直流电动机受到冲击负载的作用,这时电机电枢电流急剧增加,换向元件的电抗电势增大,远大于换向电势,造成过分延迟换向,使后刷边出现强烈的火花和电弧。由于电枢的旋转和电动力的作用,火花和电弧将被拉长,使电弧向外扩张。另一方面,电流的急剧增加,换向片间电压明显增加,从而发生电位差火花。后刷边的火花和电位差火花汇合在一起,最后可能成为跨越正负极之间的电弧,使整个换向器被一圈火花所包围。环火不仅能把换向器和电刷烧坏,而且会使电枢绕组受到损坏。
        1.2电刷故障
        直流电动机电刷的故障比较常见,主要原因有:电刷压力大小不当,主要是压力弹簧所致,电刷压力一般为14.7 kPa~24.5kPa;电刷在刷握内太松而发生跳动;电刷在刷握内太紧而被卡死;电刷磨损过短,造成与换向器接触不良;各电刷杆之间的距离不相等,以致有些电刷所短路的元件不在几何中心线上;电刷含铜比例高,降低了换向回路电阻,对换向造成影响;电刷没有研磨好,使电刷与换向器接触面小。这些原因,都可能造成换向
        1.3主磁极和电枢绕组故障
        主磁极、电枢绕组的故障有绕组短路、断路、接地等几种形式。牵引电动机故障统计表中列出的每年故障情况中,主磁极、电枢绕组的故障中,绕组接地故障比例最大。所以,着重分析造成绕组接地的原因。

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