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某车间液压挡轮事故

  
评论: 更新日期:2012年05月17日

        一、事故概况
        Ⅰ、2008年10月11日晚上23:30交接班时,岗位工现场启动了回转窑液压挡轮,按照车间的规定液压挡轮运行15分钟之后应该及时关掉,否则会顶坏轴承。但岗位工因为工作疏忽,直到次日凌晨1点多钟才记起液压挡轮未关,等他赶到现场,液压挡轮已经跳停。由于岗位工的失误致使液压挡轮连续运行了两个多小时,造成挡轮内部轴承损坏,从而停窑检修。从10月13日下午16:30开始检修直到10月14日14:50重新开窑,影响生产22小时。
        Ⅱ、由于临时加工二档液压挡轮的液压杆挡块、轴承压板等零件,并且组装挡轮支座,耽误检修进度10小时左右。
        事故前设备状况:
        此液压挡轮的行程开关失效,每次运行15分钟之后需及时关掉,否则会顶坏轴承。
        二、原因分析
        Ⅰ、 液压挡轮在无行程开关的情况下连续运行了两个多小时,从而造成轴承损坏,是这起设备事故的直接原因;
        岗位工不明白设备的工作原理,疏忽大意,误操作运行设备(没遵照车间的相关规定),是这起设备事故的主要原因;
        Ⅱ、挡轮送外修时,维修厂家没有按照技术协议的要求,整套组装完成挡轮装置,是耽误检修进度的直接原因;
        在10月7日厂内的日清日结会议上,已明确提出让车间尽快联系机电工程部将此挡轮组装完成,但车间未尽到督促责任,是耽误检修进度的主要原因;
        三、事故责任及处理
        1、岗位工上班马虎,缺乏责任心,不按照车间设备操作规程操作,进而造成了设备的损坏,岗位工负有主要责任;建议对其转岗培训。
        2、维修厂家不按照技术协议进行组装,从而耽误检修进度,采购员负有一定的责任;
        3、熟料一车间的相关领导,没有落实10月7号日清日结会议上提出的要求,抓紧时间组装完成二档液压挡轮,熟料一车间相关领导负有一定的责任。
         四、采取措施
        1、车间应加强岗位培训,提高岗位人员操作技能。
        2、车间应加强对岗位工巡检的检查、监督力度,真正发挥岗位巡检作用。
       
       

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