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甲醇厂“10.30”合成系统退气事故

  
评论: 更新日期:2019年07月03日

(一)事故经过

2014年10月30日3时左右,甲醇厂合成二车间热再生塔T-51006Ⅰ段压力PI-51030开始缓慢下降,至4时45分降至0.08MPa。当班中控人员逐步将压力调节阀PV-51030由40%关至30%, PI-51030显示0.11MPa。5时到5时30分,酸性气量FI-51022由2650kg/h上涨至3400kg/h;6时45分左右,净化气在线分析AI-51002B1由0.078ppm上涨至0.12ppm,中控联系质检计量中心进行手动分析。7时30分左右,质检计量中心报样净化气总硫0.55ppm。7时50分左右,合成系统退气。经查看趋势图,PI-51030变化过程中,T-51006热再生段工况未发生异常波动,判断PI-51030误显示,中控人员开始恢复工况,现场人员检查PI-51030导压管发现有积液现象,并进行了排放,PI-51030恢复正常显示。10时5分,质检计量中心手动分析净化气总硫0.09ppm,当班操作人员联系调度,开始向合成系统均压导气;10时45分导气完毕,系统恢复正常运行。

(二)原因分析

1.直接原因

热再生塔T-51006Ⅰ段压力PI-51030误显示,主操判断错误,工况调整不及时,导致净化气总硫超标退气。

2.间接原因

(1)运行工况发生异常后,当班班组未及时逐级上报,调整不及时。

(2)车间工艺管理不到位,处理突发情况能力差。

(三)防范和整改措施

1.仪表车间对现场仪表进行一次全面排查。

2.对班组进行应急处置培训、严格装置应急状态汇报程序。

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