(一)事件经过
2014年5月27日19时12分,甲醇厂空分车间三班机组主操张×发现增压机中抽、末级压力快速上涨,班长李××将DCS画面切至液氧泵画面,发现液氧泵P9602跳车,液氧泵P9601按照设定程序自动加负荷,但出口压力只有0.4MPa。此时,气化炉因氧气流量低低联锁跳车,氧气放空阀开至46%,李××手动打开P9601液氧泵回流阀,通知现场人员打开P9601泵体导淋排气,排气后压力迅速上升至4.0MPa,随即将液氧泵压力调节至正常6.2MPa。
(二)原因分析
1.直接原因
液氧泵P9601低速备泵易气蚀,自启后不打量,导致氧气流量低低联锁,气化炉停车。
2.间接原因
车间技术标准制定不严格,班组对液氧泵排气不彻底。
(三)防范和整改措施
对机泵每小时巡检认真排气,导淋见液后再关闭导淋,确保机泵备用。