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锅炉空预器电流波动大,上轴承损坏冒烟着火

  
评论: 更新日期:2019年03月27日

1、事故经过:
某发电厂2003年11月29日02:36 ,#1机负荷400MW,监盘发现1A空预器电流由18A逐渐升至57A,约1分钟后电流降至18A,就地检查1A空预器摩擦声音较大,其它参数无异常。
2003年12月1日 17:00,#1机负荷510MW,A空预器电流由20-25A波动,立即稳定负荷,进行空预器及低过吹灰,电流降至17.9 A左右。
2003年12月2 日 17:30  #1机负荷460MW,A空预器电流升至20.8 A且波动,进行低过吹灰,省煤器/空预器入口烟温由507/409 ℃降至468/401 ℃,A空预器电流由20.8 A降至18.27 A,运行稳定。
2003年12月29日 11:00,#1机负荷400MW ,检查发现A空预器上轴承冒油烟,通知热机分场检查,检修交代,#1炉1A空预器上轴承轴承已损坏,需要停运空预器处理,16:13分1A空预器上轴承出现明火,上轴承温度迅速上升至512℃,1A空预器跳闸,副马达不自启,就地启动气动马达正常,关闭#1炉1A空预器烟气入口挡板,投入空预器吹灰;手跳#1炉1A、1E磨煤机,减负荷至320MW;21:00 #1机组解列。
2、事故原因:
电流波动大多是在升负荷时,此时负荷较高,空预器入口烟温较高,且升负荷时烟气量大,若升负荷过快,空预器温升率过高,且空预器外壳保温不良,转子与外壳膨胀不同步,转子膨胀量大,外壳膨胀量小,这样会造成动静碰摩,同时A空预器本身密封间隙较小时更容易产生动静碰磨,造成电流的波动。同样升负荷时A空预器电流波动,但B空预器电流相对比较稳定,说明A空预器膨胀密封间隙较小,转子和外壳产生动静碰磨,或A空预器局部积灰而产生受热不均膨胀不均,最终导致动静碰磨,电流波动。1A空预器转子中心不正,转子运转不平稳,导向轴承座与轴承摩擦,其间隙越来越大,严重时,个别导向轴承滚轴损坏,上轴承轴瓦破裂,油进入空预器内,引起着火。
其它原因:
(1)长时间不吹灰,空预器积灰严重;
(2)空预器内有杂物,造成严重摩擦;
(3)个别密封板松动与转子产生摩擦;
(4)空预器电机工作异常;
(5)空预器轴承工作异常。
3、防范措施:
(1)检修人员提高检修工艺,并定期对空预器导向轴承、支持轴承等重点部位进行接盖检查,发现问题及时处理,特别是,利用停机时间,全面检查,调整好密封间隙。
(2)严格执行锅炉受热面定期吹灰制度,防止空预器入口烟温过高。
(3)加强对空预器进行吹灰,严格控制空预器差压正常,防止空预器积灰严重或局部积灰过多。
(4)机组升负荷时,严格控制升负荷速度,防止升负荷过快。
(5)升负荷前若是省煤器入口烟温较高(超过500℃),应及时进行低过吹灰,降低烟温,严格控制省煤器入口烟温不超过500℃,空预器入口烟温不超过400℃。
(6)空预器排烟温度上升至250℃,立即手动MFT。
(7)省煤器吹灰器应抓紧调试好,近早使用;避免省煤器积灰多、吸热少,空预器入口烟温一直过高。
 

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