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烯烃公司“5•28”烃压机跳车事故

  
评论: 更新日期:2019年07月03日

(一)事故经过

2014年5月28日13时,烯烃公司丙烯车间脱己烷塔回流罐液位缓慢下降,精馏主操朱××通知反应主操王××循环烃量要减少,王××做好调整准备。13时55分脱己烷塔回流罐液位到5%,停脱己烷塔回流泵,供给反应器开车的循环烃中断。13时58分反应器B一级温度开始快速上涨,3分钟从460℃上涨至481.6℃。王××立即将反应器B入口温度从440℃降至435℃;一级蒸汽从140t/h提高到158t/h,同时开大二级侧线蒸汽进料从5400Nm3/h至6600Nm3/h。B反应器一级温度传至二级,二级出口温度快速上涨。14时10分出口温度490℃报警,14时13分涨至520℃。此时工艺主任苟×为保证烃压机不跳车,指示岗位人员解除反应器出口高温联锁,反应副操郭×联系仪表及调度要求解除反应器R-60151A、B出口联锁。仪表人员接到通知后,先解除R-60151A联锁。14时16分,反应器R-60151B联锁还未解除时,二级出口温度达到540℃高高联锁,烃压机跳车。

(二)原因分析

1.直接原因

反应器R-60151B二级出口温度达到540℃,触发高温联锁,导致烃压机跳车。

2.间接原因

(1)当班操作人员对循环烃中断造成反应器温度上涨所采取的措施不及时,未能阻止反应器床层温度超温、烃压机跳车。

(2)R-60151B 4月份新装填催化剂,处于第一周期运行,活性较强,放热量大,温度很难控制,容易超温。

(3)工艺蒸汽塔再沸器 E-60121D封头漏切出,致使蒸汽供给量不足。

(三)防范和整改措施

1.重新对开车循环烃量及催化剂活性作出评估,提前储存足够的环烃量,并保证蒸汽量。

2.对反应器开车方案、开车条件确认进行培训学习,编制反应器超温应急预案并进行培训学习。

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