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烯烃公司“11•8”调速给水泵跳车事故

  
评论: 更新日期:2019年07月03日

(一)事故经过

2014年11月8日早班,烯烃公司动力二车间设备技术员尹××下达检修定速给水泵B任务书,通知汽机组长黎×切换给水泵。班长虎××接到通知后汇报调度,黎×接到切换给水泵命令后安排打印《风险辨识卡》和《风险控制卡》,同时安排外操张×就地确认定速给水泵A润滑油系统、冷却水系统、给水泵管道阀门位置正确。就地表计正常后,汇报黎×。10时16分,黎×安排启动定速给水泵A运行,同时降低调速给水泵C泵负荷。启动后,张×发现电机非驱动端轴承回油不畅,轴承温度快速上升,立即汇报控制室。10时25分紧急停定速给水泵A,调整调速给水泵C负荷期间发现给水母管压力持续降低,操作人员王××迅速将调速给水泵勺管由49.4%开至74.5%,发现调速给水泵振动增大后降低给水勺管开度至60%,振动仍持续上涨。由于锅炉补水困难,10时32分班长下令手动停4#锅炉;10时33分,调速给水泵C因泵体驱动端振动大触发联锁跳泵。10时48分,抢启定速给水泵A和调速给水泵C,同时2#锅炉因为汽包液位低触发MFT给煤机联锁停运。10时55分,发现调速给水泵C机封漏水。

(二)原因分析

1.直接原因

调速给水泵振动大触发联锁跳泵。

2.间接原因

(1)应急操作过程中未确认泵送出量,直接大幅度调整负荷,最终造成泵振动联锁跳车。

(2)对倒泵操作中调速给水泵C易憋泵引发振动大的风险未能充分辨识。

(三)防范和整改措施

1.制定关键设备启停备用切机管理要求,细化倒泵工艺操作辨识卡与控制卡,规范岗位日常操作。

2.组织班长及岗位人员进行应急处置能力培训,提高应急处置能力。

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