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油枪泄漏,停炉后引起炉膛爆燃

  
评论: 更新日期:2019年03月27日

1、事故经过:
    ×年8月14日15时20分,某发电厂2号炉经过第一次大修后进行第一次点火起动,因电气设备需要消缺于15日2时40分停炉。15日11时10分,2号炉第二次点火起动,因2号机直流油泵开不起来,改为校定锅炉安全阀。本次点火最多曾同时投用6只油枪,汽包压力最高达15.1MPa,20时16号校完安全阀停止最后一只油枪运行,锅炉灭火,炉膛吹扫,油系统处于循环备用状态。20时28分停A送、引风机,20时29分停B送、引风机,20时40分炉膛发生爆燃。
2、 事故原因:
(1)装置性违章
CD层1号角油枪漏油的原因是:油枪燃油关断阀阀杆长度比其它阀门短约5mm,造成阀座与阀芯没有预紧力(阀座负荷),致使阀芯和阀座自然状态接触,不能保证可靠关闭,由于Fisher公司生产的这只EZ667型燃油关断阀出厂装配调试错误,造成关闭不严漏油,是此次事故的直接原因。
(2)管理性违章
    1)自调试投产以来,一直在短期停炉后进行炉前油循环的情况下,沿用FSSS逻辑(即按顺序方式下停油枪熄火,MFT后燃油跳闸阀不关闭),仅靠油枪燃油关断阀这一道门将油系统和炉膛隔离。尽管本次该阀门的泄漏原因相当特殊,但是阀门泄漏是易发生的故障,没有认识到这种停炉方式进行油循环是FSSS工况中最危险的一种方式,也没有对这种特殊运行方式作出相应的安全措施。
   2)由于设计原因,回油系统调节门特性与油系统严密性试验逻辑不配套,虽然规程规定了应做严密性试验,但自基建调试未做成功以后再也未做过此项试验,也没有考虑改进完善系统设备或者改进试验方法进行这项试验。尽管这项试验不能保证防止本次事故的发生,但是作为全面和长期安全措施是不可缺少的。
    3)由于制造厂不允许现场解体和调整该门,因此过分相信了进口阀门的可靠性。对该种阀的检漏、检修和维护尚未有具体的规定和有效措施。
    4)调查中发现对进口设备和自动化技术消化吸收还存在相当差距,小从一个阀门的性能验收鉴别,大到FSSS系统的设计思想的理解和确认,以及如何根据本单位的实际编制规程、制订安全措施等等都存在相当大的差距。
3、 防范措施:
    (1)改进FSSS逻辑,使油枪燃油关断阀无论在什么状态,MFT动作都要关闭燃油跳闸阀。
    (2)改进炉前油系统,炉前燃油管道考虑伴热防冻,并加装手动再循环阀,在燃油跳闸阀关闭状态下能保持燃油循环。
    (3)在点火前进行油系统严密性试验。
(4)对进口阀门要有检漏措施,对阀门的检验、检修和维护应制定具体的规定。
 

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